精心專研機械原理,降本增效節(jié)約成本
宏源CNG公司成立至今已整整10年,很多同志在工作中肯吃苦,技術上肯鉆研,思想上肯創(chuàng)新,經(jīng)過十年的努力,很多員工由CNG的門外漢變成了精通壓縮機、脫水裝置、加油機、加氣機的行家里手。
降本增效,節(jié)能減排是CNG公司長期奮斗的目標。公司經(jīng)理劉瑤林帶領加氣三隊隊長趙勇等操作工根據(jù)多年來使用、研究各型生產(chǎn)CNG機器的經(jīng)驗,改良了1000型脫水裝置工藝流程,減少一個壓力容器,節(jié)約了檢定費用,另外每天的再生時間由以前12小時縮短至7小時,每天節(jié)約75度電,每年節(jié)約27375度電,節(jié)約電費2萬余元;為保證成品油質(zhì)量,每周須從加油機油氣分離器中更換濾芯,而每次取油氣分離器蓋子時容易將螺絲損壞后導致油氣分離器報廢,原廠螺絲在頻繁的更換中由8#變成了12#,趙勇同志結合老式加油機工作原理,將加油機濾芯改到油氣分離器的外面,這樣更換濾芯時不再取油氣分離器的蓋子,不再損壞油氣分離器,操作上更加方便、快捷,此次改進工藝每臺加油機為公司節(jié)約1200元,每年節(jié)約4800元。
在平常的工作中還從節(jié)約壓縮機電費上入手,多次討論并召開壓縮機操作人員會議,要求早上壓縮機開機必須在6點以前開機,白天根據(jù)經(jīng)營需要決定開啟壓縮機的臺數(shù),做到開一臺能夠使用就堅決不開2臺機器來多增加耗能。這兩個月的電費比同期節(jié)約近2萬元。
這些肯鉆技術、肯學習、肯解放思想、肯動手改造工藝流程好的做法勢必為廣大員工起到模范帶頭作用,為企業(yè)節(jié)約經(jīng)營成本,增加了效益。